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鋼筋定位技術(shù)論文

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眾所周知,國(guó)家的生產(chǎn)建設(shè)離不開(kāi)鋼鐵,鋼鐵行業(yè)是國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)的命脈。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的鋼鐵脫硫技術(shù)論文,希望你能從中得到感悟!

鋼鐵脫硫技術(shù)論文篇一

探討鋼鐵廠(chǎng)燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)的研究進(jìn)展

摘 要:眾所周知,國(guó)家的生產(chǎn)建設(shè)離不開(kāi)鋼鐵,鋼鐵行業(yè)是國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)的命脈。照常理說(shuō)在新煤下生產(chǎn)線(xiàn)后,就應(yīng)該進(jìn)行洗煤等措施,對(duì)煤進(jìn)行脫硫措施。但是很多煤礦由于種種原因無(wú)法做到,大量未經(jīng)處理的原煤就流入市場(chǎng),流入了鋼鐵企業(yè)。鋼鐵企業(yè)受經(jīng)濟(jì)成本等因素影響無(wú)法選擇煤的來(lái)源,只能在生產(chǎn)工藝的方面作文章

關(guān)鍵詞:燒結(jié)煙氣;脫硫 ;新技術(shù) ; 研究與應(yīng)用

0 引言

我國(guó)是鋼鐵產(chǎn)量大國(guó),據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示,2014年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到8.227億噸。生產(chǎn)鋼鐵需要消耗大量的原材料和能源,而其能源的主要來(lái)源形式就是煤炭的燃燒。我們知道煤炭中的硫成分所占比例很高,如果不將煤進(jìn)行脫硫處理的話(huà),煤炭燃燒會(huì)產(chǎn)生大量的二氧化硫,據(jù)估計(jì),一噸標(biāo)準(zhǔn)煤燃燒大概會(huì)產(chǎn)生二氧化硫2.66-2.72噸,我國(guó)生產(chǎn)一噸鋼大約消耗1.3噸標(biāo)準(zhǔn)煤,排除掉其他對(duì)環(huán)境的污染因素,保守估計(jì)2014年我國(guó)僅鋼鐵行業(yè)所產(chǎn)生的二氧化硫達(dá)27.8億噸以上。這么多的二氧化硫排放到大氣中,對(duì)環(huán)境的污染可想而知。我們公司研究國(guó)內(nèi)外其他鋼鐵企業(yè)脫硫工藝,并且組織科研人員不斷嘗試對(duì)燒結(jié)煙氣進(jìn)行脫硫的方法,經(jīng)過(guò)多年的不懈努力,終于自主研發(fā)出一套以燒結(jié)主抽余壓輸送燒結(jié)煙氣進(jìn)行氨法脫硫?yàn)楹诵牡男录夹g(shù),解決如何對(duì)煙氣脫硫的難題。該新技術(shù)自從投入生產(chǎn)以來(lái)不僅對(duì)脫硫效果顯著,而且其副產(chǎn)品硫銨也有不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益。全國(guó)的噸煤脫硫成本大約為10元,而我們柳鋼自從采用新技術(shù)后噸鋼的脫硫成本大約為3.6元。僅這一項(xiàng)使我們?cè)阡撹F行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)就顯露無(wú)疑。

1 燒結(jié)主抽余壓輸送燒結(jié)煙氣至脫硫塔

我們柳鋼集團(tuán)設(shè)計(jì)的脫硫系統(tǒng)與常規(guī)設(shè)計(jì)不同,我們新建了360m2燒結(jié)系統(tǒng)將燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)壓力設(shè)定為1.9kpa,取消了增壓風(fēng)機(jī)。在設(shè)計(jì)過(guò)程中就有人認(rèn)為如果取消了增壓風(fēng)機(jī)這一設(shè)計(jì)會(huì)不會(huì)造成單靠主抽風(fēng)機(jī)壓力能否有能力將燒結(jié)煙氣全部輸送到脫硫系統(tǒng)。通過(guò)試運(yùn)行證明單個(gè)抽風(fēng)機(jī)完全有能力將燒結(jié)煙氣全部輸送到脫硫系統(tǒng)當(dāng)中。僅取消增壓風(fēng)機(jī)一項(xiàng)就節(jié)省設(shè)備安裝費(fèi)用500多萬(wàn),同時(shí)取消吸增壓風(fēng)機(jī)還有另一好處:以往的設(shè)計(jì)當(dāng)中燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)和脫硫增壓風(fēng)機(jī)的同步操作相當(dāng)復(fù)雜,如需變更操作參數(shù)必須兩個(gè)機(jī)組的工作人員進(jìn)行協(xié)調(diào),否者的話(huà)就會(huì)干擾生產(chǎn)線(xiàn)的正常工作,相當(dāng)難管理。取消增壓風(fēng)機(jī)后就沒(méi)有這樣的困擾,生產(chǎn)效率大大增加,設(shè)備維護(hù)費(fèi)用也大大減少。

2 全部使用焦化氨水作為脫硫劑進(jìn)行燒結(jié)煙氣脫硫

在過(guò)去,柳鋼股份有限公司焦化廠(chǎng)在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的荒煤氣,這些荒煤氣中含有大量的氨,而氨恰恰又是煙氣脫硫中的脫硫劑,一般情況下這些荒煤氣都會(huì)直接排放掉,即浪費(fèi)資源又污染環(huán)境。技術(shù)人員經(jīng)過(guò)研究,發(fā)現(xiàn)可通過(guò)磷酸來(lái)有選擇性的萃取荒煤氣中的氨成分,并將其制成9%氨水。希望可以將這種氨水作為脫附劑供給煙氣脫硫生產(chǎn)。但是實(shí)驗(yàn)失敗了,在硫銨生產(chǎn)過(guò)程中只要給系統(tǒng)加熱,所制的硫銨溶液就會(huì)暴沸,無(wú)法量產(chǎn),對(duì)整個(gè)脫硫過(guò)程有著極大的影響。技術(shù)人員仔細(xì)分析原因,自制氨水與外購(gòu)液氨相比濃度低,有少量雜質(zhì),在脫硫塔內(nèi)加自制氨水與加液氨所發(fā)生的反應(yīng)是不一樣的。怎樣解決這個(gè)難題呢?通過(guò)以往的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),技術(shù)人員提出了可以在硫銨生產(chǎn)過(guò)程中加入表面活性劑并且延長(zhǎng)脫硫塔中硫銨溶液和燒結(jié)煙氣的氧化時(shí)間等一些措施,使得生產(chǎn)可以繼續(xù)順利。這一改革使得柳鋼實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境保護(hù)的雙豐收。

3 主、副塔脈沖攪拌裝置

對(duì)副塔底部的脫硫污泥的清理在業(yè)內(nèi)一直是個(gè)難題,常規(guī)的做法投資很大,但其效果卻是微乎其微。柳鋼燒結(jié)廠(chǎng)經(jīng)過(guò)技術(shù)攻關(guān),提出了在主塔和副塔的底部加裝玻璃鋼脈沖裝置,用以代替常規(guī)的攪拌泵。通過(guò)脈沖來(lái)對(duì)塔內(nèi)的脫硫泥漿進(jìn)行充分?jǐn)嚢?,之后通過(guò)副塔中的輸送泵將脫硫泥漿運(yùn)出塔外。以往的攪拌器會(huì)因管的直徑等因素造成管內(nèi)泥漿殘留。而脈沖泵不會(huì)因?yàn)樗闹睆皆斐蓴嚢璧牟粡氐?。這樣的攪拌裝置設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,使用方便,而污泥的去除效果很好。而且所采用的脈沖泵就是很普通的化工泵,維護(hù)很方便。

4 硫銨溶液提純處理新技術(shù)

柳鋼360m2燒結(jié)煙氣系統(tǒng)在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量煙塵,這樣的煙塵會(huì)沉積到硫銨母液當(dāng)中,如果不進(jìn)行處理,生產(chǎn)出硫銨的質(zhì)量無(wú)法保證。以往除去的渣泥的方法是過(guò)濾法,過(guò)濾出的渣泥還要找人運(yùn)輸?shù)綗Y(jié)中和料場(chǎng),消耗人力物力,并且還會(huì)污染環(huán)境。燒結(jié)廠(chǎng)經(jīng)過(guò)科技攻關(guān),想到了一種新的除去污泥的方法:設(shè)計(jì)一種新的沉淀罐(罐分為上下兩層,之間用排污閥隔開(kāi),下層位渣池。)

將硫銨母液注入沉淀罐中幾小時(shí),待污泥完全沉淀到下層后,將上層清液轉(zhuǎn)移到儲(chǔ)存罐中儲(chǔ)存,然后打開(kāi)排污閥將污泥排入下層的渣池中。將污泥經(jīng)過(guò)洗滌后輸送至燒結(jié)污泥池。洗滌后的污泥不會(huì)污染環(huán)境,職工的勞動(dòng)強(qiáng)度也大大減小。應(yīng)用新技術(shù)后硫銨的生產(chǎn)正常化,質(zhì)量也很穩(wěn)定。

5 150米懸掛式鋼內(nèi)筒濕煙囪

在以往的生產(chǎn)過(guò)程中由于煙筒的高度不夠,在遇到惡劣的天氣情況時(shí),燒結(jié)煙氣擴(kuò)散不好,盡管脫硫后煙氣的部分二氧化硫已被除去,但是濕煙氣中還是含有相當(dāng)比例氮氧化合物,而這些氮氧化合物對(duì)環(huán)境的污染是相當(dāng)巨大的。常規(guī)的做法就是將煙筒直接放在脫硫塔頂,由于現(xiàn)在吊裝技術(shù)有限,可安裝的煙筒的最大長(zhǎng)度僅為100米,而經(jīng)過(guò)測(cè)算150米的煙筒才能真正的滿(mǎn)足煙氣排放的基本要求。為了解決煙囪高度不夠的問(wèn)題,柳鋼進(jìn)行了緊張得技術(shù)攻關(guān),發(fā)明了150米懸掛式鋼內(nèi)筒濕煙囪的新技術(shù),經(jīng)過(guò)測(cè)試,即使是在惡劣的環(huán)境下,燒結(jié)煙氣也可以正常排放。

6 氧化新技術(shù)

常規(guī)的氨法脫硫技術(shù)為了提高氧化率都會(huì)在在系統(tǒng)中加裝氧化風(fēng)機(jī)及其其它附屬設(shè)備??萍既藛T經(jīng)過(guò)調(diào)研,利用燒結(jié)煙氣中氧含量較高的特點(diǎn),革新氧化工藝,取消了氧化風(fēng)機(jī),節(jié)省了安裝成本和運(yùn)行維護(hù)的費(fèi)用。

7 非金屬管道代替金屬管道

鋼鐵廠(chǎng)的管道通常選用316L不銹鋼鋼管。這種鋼管在外觀上很難判斷真?zhèn)?,必須用特殊方法?lái)判斷,采購(gòu)周期很長(zhǎng),而且對(duì)焊接工藝的要求也相當(dāng)高,我廠(chǎng)在借鑒其它化工企業(yè)防腐管道的經(jīng)驗(yàn)以及從性?xún)r(jià)比等角度考慮決定選擇選高分子聚乙烯襯塑管、襯膠管、玻璃鋼管等非金屬管道代替316L不銹鋼管。

8 新系統(tǒng)運(yùn)行情況

2×360m2燒結(jié)機(jī)頭氨法煙氣脫硫2#360m2燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)于2012年8月正式投入生產(chǎn),一個(gè)月后,廣西柳州環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員到柳鋼來(lái)進(jìn)行了新型技術(shù)脫硫工程的驗(yàn)收工作。從表一數(shù)據(jù)顯示我柳鋼的新型脫硫工程從各項(xiàng)指標(biāo)上都要明顯優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo)。

硫銨制備系統(tǒng)的副產(chǎn)物硫銨經(jīng)過(guò)化學(xué)分析達(dá)到了國(guó)標(biāo)GB535-1995化肥硫酸標(biāo)準(zhǔn),是國(guó)標(biāo)銨一級(jí)品。高效真空蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù),得到的脫硫副產(chǎn)物硫銨經(jīng)分析化驗(yàn),含氮量超過(guò)21%,水分低于0.2%,游離酸含量小于0.05%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL808-2002副產(chǎn)硫酸銨標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到國(guó)標(biāo)銨一級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)。

從運(yùn)行情況來(lái)看,新型脫硫裝置主要技術(shù)指標(biāo)均已滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,生產(chǎn)工作持續(xù)平穩(wěn),對(duì)燒結(jié)煙氣的處理很徹底,適合鋼鐵工業(yè)燒結(jié)煙氣的脫硫。

9 結(jié)束語(yǔ)

柳鋼3臺(tái)360m2燒結(jié)機(jī)上應(yīng)用燒結(jié)煙氣深度脫硫新技術(shù)取得了很好的效果,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),能耗低,解決了困擾鋼鐵行業(yè)燒結(jié)煙氣氨法脫硫的老問(wèn)題。

參考文獻(xiàn):

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作者簡(jiǎn)介:蔣欽文(1982-),男,本科,助理工程師,主要從事:環(huán)保技術(shù)方面的工作。

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